淺談切紙機的常見故障與排除(下)
福州印刷網(wǎng) 2008-8-7 10:44:59 來源:福州印刷網(wǎng)
五、 液壓部件
我公司系列切紙機所用的油泵均為雙連葉片泵,靠近皮 帶輪處的出油口為主泵出油口(控制壓紙壓力),另一個則為 副泵出油口(控制裁切壓力)。
試壓:腳踏踏板時,油箱左邊的行程開關被壓住閉合, 使常閉電磁閥得電形成通路,壓力油經(jīng)此處進入壓紙油缸 , 推動壓紙器下降。壓紙器壓緊后壓力升高,壓力油經(jīng)腳踏壓 紙力調節(jié)閥及常開電磁閥溢流回到油箱。
如果將機架右上角操縱面板上的三位置開關扳到換刀位 置,常閉電磁閥即失電,這時如果腳踏踏板,壓紙器下行至某 一位置時放開腳踏板,那么壓紙器即停留于該處 不動。如需壓紙器回升,只要將三位置開關扳回 中間的正常位置即可。
出口標準機型使用的是德國 WESSEL公司進口的閥板,該閥板 主壓力閥的右下方有一個節(jié)流閥 (即M8六角螺絲),通過它可調節(jié)腳踏時壓紙器 下壓的運行速度,順時針調下壓慢,逆時針調下 壓快。
裁切:雙手按鈕被按下時,常開電磁閥得 電而關閉、常閉電磁閥得電導通,在壓力油的 作用下(當油壓超過3~4mpa時),先導閥也被關閉,這時壓 力油進入壓紙油缸,推動壓紙器下降,同時壓力油經(jīng)過主壓 力調節(jié)閥溢流回到油箱。
副泵出來的油平時經(jīng)裁切電磁閥流回油箱,當按下雙手 按鈕后壓紙器下壓,壓力增大。(早期的機型隨著壓力繼電 器的壓板被主泵壓力油頂開和安全銷的退出,壓力繼電器開 關和安全銷開關相繼被接通;S系列機型通過時間繼電器的 延時作用,使裁切電磁閥得電而關閉),壓力油進入蝸輪箱的 小油缸,推動離合器工作,同時壓力油經(jīng)裁切力調節(jié)閥溢流 回到油箱。
壓紙油缸的工作原理是:來自主油泵的壓力油,經(jīng)過閥 板、閥體等控制系統(tǒng)后進入油缸左邊中部的通道,并通過油 缸閥芯的橫向孔、上閥芯的內(nèi)孔向上頂開鋼球后注入活塞柱 內(nèi)腔。上閥芯的下部由于鋼球的作用成為單向閥關閉,壓力 油無法通過。由于活塞柱內(nèi)腔的截面積僅占整個活塞柱面積 的1/4,所以在壓力油的作用下很快地上升,這樣它的壓緊速 度就提高了三倍。
活塞柱的上升使油缸的下部形成了真空,因為油缸浸沒 于油池內(nèi),所以油池的油很快地通過油缸蓋周邊的幾個孔和 下閥芯被吸入到油缸體與活塞柱之間的空間去。當活塞柱上 升至壓紙器壓緊紙張時不再上升,而壓力油繼續(xù)源源不斷地 進入,使活塞柱內(nèi)腔的油壓增高,上閥芯在壓力油作用下克 服了下閥芯下面的彈簧力,使下閥芯往下移。當下閥芯的外 圓柱面封住油缸和油池的通道后,上閥芯繼續(xù)下移,這時上 閥芯中部的空槽與油缸閥芯的上下環(huán)槽恰好對齊,使活塞柱 的內(nèi)外腔接通。這時整個活塞柱的底面積,包括內(nèi)孔及外環(huán) 也處在壓力油的作用下,使受壓面積增大,壓緊力則是剛開 始時的4倍。即達到了空行程時快速壓緊,受壓后壓力迅速 增大的作用和目的。
從液壓原理圖中可以看出,常閉電磁閥其實就是液壓管 路系統(tǒng)與壓紙油缸通道之間的一扇門,常閉電磁閥失電時把 兩個部分斷開了,這時所測得的壓力僅僅是油泵以及管路系 統(tǒng)的壓力,只有常閉電磁閥得電后兩部分接通,這時所測得 的壓力才是整個系統(tǒng)的壓力。同理,要判別壓力不正常的原 因,也只要觀察常閉電磁閥得、失電時的壓 力情況(從理論上說,常閉電磁閥得、失電 時的壓力應該是一致的),就可以認定是管 路系統(tǒng)還是壓紙油缸部分的故障。
液壓部件的常見故障如下:
1. 壓紙器不下:在油泵正常出油 的情況下,將壓力測量器裝于壓紙壓 力測量點(注意壓力測量器的壓力表 開關必須推進才能顯示出壓力),這 時有兩種情況:
a.在常閉電磁閥斷電狀態(tài)下:用 十字螺絲刀按住常開電磁閥的閥芯,這 時如果測得的壓力可以達到4~12mpa(通過壓力調節(jié)手柄 的位置變化),則說明主泵油路工作正常;如果無法達到或 壓力很低,首先要檢查主泵出油口到主壓力閥的管路是否有 泄漏現(xiàn)象并排除,再看常開電磁閥下面卸油管的卸油在常開 電磁閥芯被按下時是否能被堵住而由卸油狀態(tài)變?yōu)橥V剐?油,如果繼續(xù)有油瀉下,則說明常開電磁閥的鋼球未能完全 封堵住油路,可拆下常開電磁閥檢查原因。 如果主泵的管路沒有泄漏,常開電磁閥卸油管也已堵住, 這時閥板左邊的高壓溢流閥應該打開,同時高壓溢流閥卸油 管卸油。如果高壓溢流閥卸油管也不出油,在管路均無泄漏 的情況下,那么基本可以判定為雙連葉片泵的主泵已壞。
b. 在常閉電磁閥得電狀態(tài)下(用左手按住液壓箱外面左 側下方的行程開關S12即可):右手用十字螺絲刀按住常開 電磁閥的閥芯,這時壓紙油缸應該上升,壓紙器下降,同時 測得的壓力應該和常閉電磁閥失電情況下相同,那就說明裁 切時壓紙器不下只是由于電氣方面的原因了。
如果常閉電磁閥得電后壓力明顯降低或壓紙器無法順利下降,則基本可以判定為壓力油缸內(nèi)部的原因(如彈簧斷裂 或長度縮短、變形,上閥芯鋼球密封不好等)造成的壓力油 泄漏而無法增壓所致。
2. 刀不下:在副壓力閥上的裁切力測量點裝上壓力測量 器,用螺絲刀按住裁切電磁閥的閥芯, 正常時的壓力應可達 到7mpa左右,該壓力的大小可通過裁切力調節(jié)閥進行調節(jié)。 如果通過調節(jié)無法達到額定壓力,可先拆下裁切電磁閥檢查 尼龍圈、鋼球及螺堵相互間的位置是否正常,再檢查裁切力 調節(jié)閥的閥芯是否正常,也可用手指堵在副壓力閥背后的卸 油管出油口,照理應感覺到出油較有力,當裁切電磁閥芯被 壓住的一剎那,可明顯感覺到由于流向的改變而導致卸油管 卸油在極短暫的停頓后再次卸油。如果壓力達不到正常要 求,卸油無力,管路也無泄漏,則基本可判定為副泵已壞。
3. 壓紙器下,刀不下:壓紙器下壓后,壓力逐步增大,早 期機型的壓力繼電器的壓板被壓力油頂開,使壓力繼電器的 微動開關(開關接線為常閉)由斷開變?yōu)殚]合狀態(tài)而接通。 壓力繼電器的壓板由上面的六角螺絲壓住,該螺絲的壓緊程 度(即預選設定的壓力大。Q定了打開壓力繼電器開關的 時間,所以如果壓力繼電器上的六角頭螺絲調得過松,就會 出現(xiàn)壓紙器尚未達到設定壓力,即紙張還未壓緊時刀已切下 的現(xiàn)象;若調得過緊,設定的壓力大于壓紙器下壓的壓力, 那么壓力繼電器開關就無法打開,就會出現(xiàn)壓紙器已下而刀 卻不下或過很長時間后才下刀的現(xiàn)象。所以可通過調節(jié)該六 角螺絲的緊松程度而改變壓紙器下壓后落刀的時間快慢。 注意:現(xiàn)在的SQZK系列的機型,已取消壓力繼電器這 一部件,壓紙器壓緊后下刀時間的快慢是通過強電箱內(nèi)的時 間繼電器來進行調節(jié)的。 總之,當出現(xiàn)壓紙器不下的時候,首先要判別清楚是液 壓還是電氣方面的故障,同樣道理也可檢測刀不下的原因。 先用手將安全銷往外拉出,再用任意物件將安全銷尾部的尼 龍輪卡住使之不會伸出(外置式)或打開機架右側的罩殼, 用手按下刀鎖支撐桿的尾部(內(nèi)置式),以防止刀下來時撞在 安全銷上而損壞機件。用螺絲刀去按裁切電磁閥的閥芯,如 果刀能順利地上下運動,壓力表顯示的壓力也能達到7mpa 左右,則說明副泵油路工作完全正常,刀不下只能是電路方 面的原因了。
4. 壓紙器不回升或回升緩慢:首先要檢查常閉電磁閥是 否有電(用螺絲刀碰外殼應有磁性),如果無電要查明原因, 比如磁性開關的好壞等。然后觀察壓力表上顯示的壓力,正 常情況下當壓紙器回升的時候壓力表顯示值應該為零(表示 管路卸油通暢,無背壓),這時候如果壓紙器回升不正常甚至 不回升,則很可能是油缸內(nèi)部的原因如彈簧已斷裂等,需拆 下油缸檢查。
拆卸步驟為:在開機情況下將壓紙器踩下,在壓紙器頂 部和機架之間墊上合適的物品,使壓紙器不能再回升,然后 關掉電源。這時右壓紙杠桿的大滾輪和油缸活塞的頂部已脫 離,再松去液壓箱頂部鐵板的固定螺絲,拔下油箱內(nèi)所有電 磁閥的電線插頭,卸去閥板中部的三顆螺釘后取下整塊閥板 (注意:閥板上的壓力閥和電磁閥等所有零件均不需拆卸), 再依次拆除油缸右側的三根油管接頭,并拆去固定油缸的三 顆螺釘,便可將油缸從液壓箱內(nèi)取出(如果取出時高度不夠 的話,可將油缸活塞頂部的零件先卸掉)。將取出的油缸倒 置并拆除底蓋上的螺釘,卸下底蓋,即可檢查。
如果壓力表上顯示的壓力不為零,則說明管路還有背 壓,卸油不夠暢通。可拆下常開電磁閥,觀察內(nèi)置的白色尼 龍圈開口是否向下,很有可能該位置已轉動以致卸油不通 暢,那么只要重新放正即可(注意:尼龍圈有臺階的一面往 里)。也可取出尼龍圈和鋼球,正面用紙遮擋住,再打開主電 機開關,使壓力油往外噴出,以沖去管路中的垃圾,使卸荷 暢通,然后再按順序裝好。
在SQZK系列機型中,我們在強電部分采用了一個可編 程序控制器PLC來控制雙手按鈕裁切及光電檢測,如果用戶 在按動雙手按鈕后無裁切動作,應首先檢查PLC上的輸入端 X0、X2和X1、X3以及輸出端Y0、Y1的指示發(fā)光二極管的 發(fā)光先后順序是否正確。
正確的發(fā)光順序應該是:在按動雙手按鈕前,輸入端 X0、X2上的指示發(fā)光二極管亮、按動雙手按鈕后輸入端X1、 X3及輸出端Y0、Y1上的指示發(fā)光二極管亮。
如果PLC輸入端X0、X2和X1、X3尚無輸入信號(即指 示發(fā)光二極管未亮),輸出端Y0、Y1卻已有輸出信號(即指 示發(fā)光二極管已亮),且KT2及K50已吸合,則基本可判別為 PLC故障。
在S型機器中,如果按動雙手按鈕無反映、或壓紙器剛 下來一點又會自己回升上去,則很有可能是電容C 2 1 (220uf、50VDC)的容量過小,可采用并聯(lián)一個相同規(guī)格的 電容來增大其容量解決。
六、 其它問題
以上為系列切紙機機械結構部分的常見故障,下面再介紹一些在實際裁切、操作過程中遇到的一些問題。
1. 裁切100g左右的銅版紙: 裁切100g左右的銅版紙時,常會出現(xiàn)成品紙張尺寸上 面小,下面大,仔細觀察還會發(fā)現(xiàn)在裁切過程中下面的紙張 有向上鼓起的現(xiàn)象。這不是機器本身的故障,而主要是由于 被裁切物較硬,表面較光滑,當?shù)镀嵌冗^小、刀座和機架 間隙稍大時,機械結構的剛性不夠所致?伤砷_前后機架的 所有固定螺絲,適當?shù)爻槿ッ總固定螺釘之間的調整銅片以 減小機架與刀座之間的間隙(正常約為0.05~0.10mm,以間隙小,刀座上下?lián)u動輕松靈活為佳)。并可改變刀口的磨削 角度,該角度以我們的經(jīng)驗約為26°左右,特別是采用圓弧 砂輪臥軸磨刀機的用戶,因為新舊砂輪直徑的大小不同直接 決定了所磨的刀口角度,所以可在刀片鋒口處再磨出一道寬 約5~6mm的刃口以增大角度。 考慮到機械結構和刀片的剛度,現(xiàn)在SQZK系列1150以 上的機器,已全部將刀片的厚度增加為13.7mm,螺孔的相互 位置也上下錯開以增加結合強度,希望用戶在購買刀片時注 意規(guī)格。
2.保險螺絲易斷: 在裁切過程中,有時會發(fā)生保險螺絲經(jīng)常被拉斷的現(xiàn) 象。這主要是由于以下幾個原因造成:刀片的刃口不夠鋒利 (我們要求累計裁切時間滿8小時即更換一次刀片,裁切較硬 的紙張如蜂窩紙等則更換時間更短);刀座左右兩個滑塊已 有磨損(刀座槽和滑塊之間的正常間隙約為0.05mm);未經(jīng) 常緊固保險螺絲(我們要求每班緊固1~2次);保險螺絲在 安裝時方向不對(必須讓偏心小的一側往里裝入);刀片切 入刀條太深或由于刀口磨削得不夠平直,為了全部切斷紙張 而將刀調得太深;連接保險螺絲的兩個端面因為變形而不夠 平整等等。另外由于電氣方面原因造成的故障,如安全銷尚 未退出(或抬起)而刀已下降撞在保險栓上。
七、盟立R5型電腦的常見故障與排除
R型電腦是目前國內(nèi)較為先進的采用伺服控制系統(tǒng)實現(xiàn) 閉環(huán)控制的一種方式,它具有屏幕中、英文顯示、驅動箱帶 出錯故障提示,操作簡單明了、有利于維修的特點。由伺服 電機帶動的推紙器高、低速狀態(tài)下均能平穩(wěn)運行,并能快速 啟動、停止和快速定位,由于采用了伺服馬達,所以定位精 度高,定位準確。
驅動箱上,我們安裝了一個開關電源,其5V和24V分別 接背光燈和人機控制面板。 在使用中,我們操作者首先必須了解顯示屏上顯示符號 的內(nèi)容,比如說,屏幕上的兩排半圓的圖形,上面一排三個 半圓從左至右分別表示滿格時允許裁切、滿格時只能壓紙不 能切紙、滿格時工作臺氣墊打開。
下面一排七個半圓從左至右分別表示滿格時后極限觸發(fā) (我公司產(chǎn)品無后極限,所以始終滿格)、滿格時工作臺后面 的接近開關碰到、滿格時工作臺手輪開關未推入、滿格時壓 紙器托板取下壓住行程開關、滿格時刀傳感器在凸輪缺口 中、滿格時壓紙器在最高位置、切斷完成信號在正常情況下 應該空白,如果顯示滿格則下一刀不能運行。
一旦在操作中發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象,首先觀察屏幕上這些半 圓是否處在正常狀態(tài),也可人為地使傳感器觸發(fā),觀察傳感 器信號的變化情況,并作相應的處理。
接地要求:電腦機對接地的要求相對較高,而且這也是 許多用戶不夠重視和忽略的,接地不良或強電的干擾將會嚴 重影響電腦的正常工作或造成程序紊亂,所以特地將接地的 相關要求簡述如下:
接地線盡可能用粗線,接地電阻約100歐姆,最好為單 點接地;
如果附近有干擾,要在靠近伺服系統(tǒng)的輸入端加裝濾波 器,并最好不要將電焊機或放電機械設備接在伺服電機的同 一供電線路上。 在電壓不穩(wěn)定的地區(qū),最好安裝穩(wěn)壓器或空氣開關,以 防電壓過高。 怎樣判別伺服電機的好壞: 按下驅動箱側面的MODE/SET鍵,數(shù)碼管顯示為 Fn000,按▲或鍵,選取到顯示Fn002,按住DATA/SHIFT 鍵至少1秒鐘,顯示為JOG--,再按▲或鍵顯示JOG-P(正 方向)、JOG-N(反方向)、JOG--(停止不動)。 按DATA/SHIFT鍵至少1秒鐘,即可返回原來的畫面。 如果按上述操作沒有此現(xiàn)象則為電機出現(xiàn)故障。 屏幕顯示的常見故障: 伺服異常:可觀察驅動箱側面顯示窗的數(shù)碼管顯示內(nèi) 容,并據(jù)此分析故障原因及作相應處理(具體內(nèi)容見下面驅 動箱常見故障檢查表)。 顯示讀取資料逾時:當屏幕出現(xiàn)該文字時,首先觀察驅 動箱側面的數(shù)碼管顯示窗,如果數(shù)碼管燈都亮的話,那就很 有可能是驅動箱至屏幕的通訊連接線(下面9芯、上面25芯, 實際只有接3根線)接觸不良或其中一根斷開。如果觀察驅 動箱側面的顯示窗數(shù)碼管燈不亮的話,那就很有可能是驅動 箱或驅動箱開關電源出現(xiàn)故障,需檢查相關部件。
開機后顯示“壓板未定位”,檢查壓板是否停在最高位置 或壓紙器傳感器是否正常。
開機后顯示“切刀未定位”,檢查切刀是否停在最高位置 或切刀傳感器與凸輪位置是否正常。
開機后顯示“托板未定位”,檢查托板是否放在機架前面 的安放托板位置或托板傳感器是否正常。
屏幕亮度調節(jié):
在屏幕的下方,有一個十字開口的旋鈕,一般情況下, 右旋亮度降低,左旋亮度增加。
屏幕對比度調節(jié): 拆下屏幕,在人機板的背面有一個白色的十字開口的旋 鈕,一般情況下,右旋對比度減小,左旋對比度增加。 刀不下,屏幕上排最左邊的允許裁切信號顯示空心: 這是由于出廠時的電腦的定位精度設置過小,在實際使 用中由于機械等各種原因導致電腦存在微量誤差而無法到達 預定位置,所以顯示不到位,沒有允許裁切信號。 修改方法為: 首先按下驅動箱側面的MODE/SET鍵,數(shù)碼管顯示為 Fn000,再按MODE/SET鍵,選取到顯示Dn000。
按▲或鍵,直至顯示為Pn020。 按DATA/SHIFT至少一秒鐘后放開,數(shù)碼管顯示為 00004(出廠設置,精度約小于0.01mm),按▲或鍵修改為 00060,再按DATA/SHIFT至少一秒鐘,Pn020會閃爍一下, 即關機,重新開機就可以了。
有時會出現(xiàn)沒有走到設定的尺寸位置而是跳到下一個位 置,也是基于上述的原因,只要按上述方法修改后即可。
驅動箱常見故障檢查(觀察驅動箱側面的數(shù)碼管顯示) 見表: 參數(shù)復歸方法:
首先按下驅動箱側面的MODE/SET鍵,數(shù)碼管顯示為 Fn000,按▲或鍵,選取到顯示Fn009。 按DATA/SHIFT至少一秒鐘,數(shù)碼管顯示為PiniT。
按MODE/SET鍵一次,數(shù)碼管顯示為PiniT初始化閃爍 →DONE閃爍一秒鐘→PiniT,即使用者參數(shù)已復歸。 按DATA/SHIFT至少一秒鐘,即可返回輔助功能畫面。 注意:如果使用Fn009時出現(xiàn)Loc的符號,則說明參數(shù) 修改功能已鎖住,需按以下方法開鎖。 按▲或鍵,選取到顯示Fn010,再按DATA/SHIFT鍵至少一秒鐘顯示為UnLoc(開鎖),再按MODE/SET鍵顯示為UnLoc,表示將Fn009功能開放。號碼 解決方法 原因 01 檢查電壓 電源電壓低于160V 02 檢查電壓 電源電壓高于275V或線電壓太高 03 加油或調整 過負載,可能絲桿缺油或推紙器過緊 05 檢查相關件 編碼器故障、錯誤或連線電纜不良 10 原因與3相似檢查相關件 過電流,可能是伺服電機的UVW端子短路等編碼器與電機的輸入脈沖與反饋脈 11 原因與3相似 沖差距超過設定值;驒z查電機4線間電阻值分別應為幾到幾十歐姆。 12 參數(shù)復歸 過速度(電機正常速度約1500-1800轉) 16 更換驅動箱 驅動箱內(nèi)部故障 DonE閃爍一秒鐘→Loc,此時若按MODE/SET鍵將會再度將Fn009功能鎖住。 按DATA/SHIFT鍵至少一秒鐘,即可返回輔助功能畫面。
以上就是一些常見故障的簡單介紹,大家可以結合自己的實際經(jīng)驗來操作,以達到及時、快速排除設備故障的目的。
本文標題:淺談切紙機的常見故障與排除(下)
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